刘明鑫的自营攻坚日志

日期:2026-01-28 来源:大兴寨项目 作者:刘婧瑶 摄影:刘婧瑶 字号:[ ]

清晨六点,大兴寨水库预制场的灯光刚亮起,施工班长李日勋拿着检测报告走向作业区,对刘明鑫说:“刘主任,自制预制件振捣平台效果很好,单件浇筑时间8分钟,密实度检测全部达标。”

37岁的刘明鑫正在检查平台的弹性缓冲层,他回应道:“这个平台设计了余料回收系统,主要是为了解决地面浇筑振捣不均和材料浪费的问题。”作为综合工区自营班负责人,他负责保障七大生产系统的稳定运行,并带领团队通过工艺创新实现降本增效。

一旁的年轻工人注意到平台上的附着式振捣器,说道:“以前地面浇筑混凝土损耗率大约3%,现在降到0.5%,每天都能节省不少材料。”刘明鑫拿出随身携带的笔记本,扉页上“精准创效,自给自强”的字迹已有些模糊。他表示:“自营班的创新,就是要发现施工中的可改进之处,大家在一线遇到的问题,就是我们创新的方向。”

此时,远处的拌合楼传来运转声,新一天的工作开始了。

深入一线,摸清生产脉络

刘明鑫最初从事质量管理工作,十年间积累了严谨细致的工作习惯。36岁时,他调任综合工区自营班负责人,负责管理综合加工厂、混凝土拌合、砂石加工等七大生产系统,同时还需统筹管理用房建设、进场路交通隧洞机电安装等任务。

到任初期,自营班面临生产系统协同不足、部分工艺效率不高的情况。他用了一周时间走访工区各个角落,跟随作业班组观察记录,逐步掌握七大系统的运行规律、人员配置和产能瓶颈。他认为:“自营管理的关键是将合适的人安排在合适的岗位,完善各个环节,让班组既能高效完成工作,也能创造效益。”这一思路成为他后续工作开展的基础。

聚焦问题,推动工艺改进

在技术改进方面,刘明鑫注重解决实际问题,带领团队针对生产中的具体困难进行攻关。

砂石加工与拌合系统是供料的关键环节,此前存在产能波动和供料误差较大的情况。刘明鑫组织技术组记录不同时段的皮带运输量、毛料含泥量及含水率数据,结合施工进度进行分析,建立了砂石料生产系统数据图,并优化了运维流程。实施后,两大拌合站运行稳定,供料精度和产能稳定性得到提高,月高峰产能达到5.62万m³;砂石加工系统持续保障机制砂和石子的供应,实现了关键建材的自给,降低了外购成本。同时,综合加工厂在统一调度下,钢筋、预制件、模板加工均按计划完成,为现场施工提供了支持。

预制廊道模板施工曾出现拆模后合格率偏低的情况。刘明鑫在观察不合格模板后提出:“工艺方面可以改进,尝试内撑外拉结合的方式,内撑间距调整到40厘米,外侧用花篮螺栓拉紧,稳定性应该会更好。”经过试验和调整,该方案使模板合格率提升至95%,为后续加工奠定了质量基础。

在大兴隧道洞口真石漆施工初期,原使用的云梯车臂展不足,导致作业面需频繁移位,弹线误差较大,同时需配合吊篮辅助,增加了租赁成本与高空作业风险。刘明鑫在了解情况后,组织技术组讨论替代方案,决定采用承插型盘扣式双排架,并调整步距、跨距及分隔缝比例。调整后,施工周期缩短,机械租赁与人工成本得到节约,质量返修率显著下降。

圆管涵双层钢筋安装原有方式耗时较长,层间距控制不易。刘明鑫与技术人员研究后,设计了一套集成ZWZ轴承和花篮螺栓的旋转系统,并配以槽口式限位板。该装置使单组制作时间缩短,层间距合格率提高,并获得了实用新型专利,每千米可减少材料损耗12万元。

2025年,自营班预制件加工厂完成了牛腿模板、六棱块、电缆沟盖板等各类构件的生产,累计产出超过4200件;钢筋加工厂完成加工量1564.726吨,均按计划完成,该加工厂还获得了州吉兴公司授予的“安全文明施工样板”作业面荣誉。

团队协作,凝聚攻坚合力

在团队管理中,刘明鑫注重发挥集体智慧,与成员共同探讨解决方案。

隧道电缆放线作业原采用人工拖拽,效率较低且电缆损耗较大。刘明鑫组织电工组和技术组到现场讨论,最终形成了“吊车悬吊+装载机牵引”的联动方案,实现了洞内外同步指挥。该方案使放线速度提升,电缆损耗率降低,并保持了良好的安全记录。

沟盖板安装原本依靠人工搬运,效率低且存在安全风险。在听取一线工人和技术人员的建议后,团队设计了杠杆起重支架,配合尼龙吊带和废旧轮胎作为缓冲。改进后,单块安装时间缩短,日均完成量提高,接缝平整度合格率上升,并节约了一定人工成本。

从质量管理工作到自营班管理,刘明鑫通过具体措施解决生产难题,推动技术创新,并注重团队协作。在他的带领下,自营班在砂石料动态平衡模型、圆管涵钢筋制作装置、轮式移动操作平台等方面取得多项实用成果,累计节约成本超过30万元;同时培养了一批技术骨干。

2025年,自营班完成了各项生产任务。面对后续工作,刘明鑫计划继续优化相关工艺,带领团队稳步推进创新。


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