深山铸“钢脉” 匠心筑精品——安徽石台抽水蓄能电站压力钢管制造全线竣工纪实 | ||||||
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暮春三月,皖南深山云雾渐散,溪水潺潺。3月31日,随着最后一节压力钢管完成防腐涂装,中国水电八局机电公司安徽石台项目部钢管制造厂区内,掌声与欢呼声冲破山谷。国家“十四五”重点能源工程——安徽石台抽水蓄能电站压力钢管制造任务全线圆满收官,10174.26吨“钢铁血脉”在深山之中锻造完成,为电站按期蓄水发电筑牢了最关键的根基。 深山攻坚:荒沟建厂,破局而起 “终于圆满了!15个月,没白熬!”望着整齐码放、锃亮如新的压力钢管,项目部生产副经理李启中眼眶微红,抬手拍了拍身旁工程管理办负责人陶胜的肩膀,“从一片荒沟到标准化厂房,从第一块瓦块进场到万吨钢管收官,咱们啃下了这块最难啃的硬骨头!” 陶胜望着眼前的成果,思绪飘回两年前。彼时,下水库彭溪支沟3#冲沟下方还是一片乱石荒坡,场地狭窄、山势陡峭、运输困难,要在这里建一座能满足万吨级钢管制造的厂房,几乎是所有人眼里的“不可能完成的任务”“场地就这么大,高强钢焊接要求又高,工期还紧,咱们怎么干?”项目启动会上,项目部总工程师吴聪眉头紧锁,抛出一连串难题。 “没有条件,就创造条件!”项目经理王景浩语气坚定,“压力钢管是电站的‘心脏血管’,一丝一毫都不能差。咱们就搞流水线作业、模块化组拼,把每一道工序都卡死、把每一个细节都做精!” 说干就干。项目团队连夜勘察、优化设计,仅用数月便在深山之中建起一座 64m×24m、高20.15m的标准化钢管组拼厂,30吨、50吨龙门吊矗立其间,埋弧自动焊、TOFD探伤等专业设备一应俱全,狭窄的山沟里,奇迹般崛起一座现代化“钢铁加工厂”。 精工匠造:毫厘不差,平安护航 压力钢管总长540米,覆盖中平洞、下竖井、引水支管等关键部位,采用Q345R、780MPa级高强钢,板厚最厚达60毫米,焊接变形控制、制造精度要求堪称严苛。“高强钢焊接,差一度温度、少一秒保温,都可能影响质量。”焊接班组田常青一边擦拭着焊枪,一边对年轻工友叮嘱,“咱们焊的不是钢管,是电站的安全,是华东电网的保障!” 为了守住质量底线,技术质检团队24小时轮班值守,从瓦块验收、组拼焊接到探伤消缺、防腐处理,全流程盯控、全过程旁站。“这道焊缝探伤数据稍有异常,立刻返工!”吴聪拿着检测报告,语气不容置疑。正是这份较真,让项目焊缝探伤一次性合格率稳定在99.7%以上,用匠心铸就了“精品工程”。 深山施工,安全是底线。高空作业、大型吊装、动火作业交叉进行,风险点多面广。“吊装作业,信号统一、确认无误再起步!”“动火区灭火器到位,监护人员不离岗!”每天清晨,安全环保办负责人的喊话声准时在厂区响起。三级安全技术交底、危大工程专项管控、全天候现场巡查,让整个制造周期实现了“零伤亡、零事故”。 工期紧、任务重,项目部全体人员扎根深山、昼夜奋战。饿了就在工地吃盒饭,困了就在临时休息室眯一会儿,月光下焊花飞溅,灯光里身影忙碌。“最难的时候,连续一个月连轴转,大家都没喊过累。”物资管理办年轻员工王冰妮感慨,“看着一节节钢管成型,再苦都值!” 从2024年底厂房建成投产,到全线制造完成,项目团队仅用 15 个月,便提前实现节点目标,成功攻克超大管径组拼、厚板焊接变形控制等多项技术难题,圆满完成引水、尾水、泄洪系统全类型钢管制造。 整装奋进:钢脉筑成,逐梦前行 “压力钢管制造圆满完成,只是第一步。”王景浩在竣工现场动员讲话中声音洪亮,“接下来,我们全面转入安装阶段,继续发扬水电八局铁军精神,严把质量、安全、进度关,力争电站早日投产发电!” 十五个月栉风沐雨,不改初心;十五个月攻坚克难,不负使命;十五个月匠心坚守,不负重托。 他们以深山为家、以钢脉为荣,以焊花为墨、以奋斗为笔,把忠诚写在岗位上,把担当刻在工程里,把品质铸在重器中。 此刻,厂区保护性拆除有序推进,安装战场号角已经吹响。皖南深山见证了他们的坚守,万吨钢脉镌刻着他们的荣光。水电八局建设者将以此为新起点,乘势而上、接续奋斗,精益求精、勇毅前行,全力冲刺电站投产发电目标,以一流业绩服务国家“双碳”战略、保障区域能源安全,在皖南大地上书写新时代水电建设的壮丽篇章! | ||||||
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