山不语藏锋,洞有声铸魂——百色抽蓄泄洪洞兼导流洞贯通纪实

日期:2026-04-23 来源:水电公司 作者:刘湘梅 字号:[ ]

四月的桂西,山峦苍翠,空气中弥漫着红壤与草木混合的气息。在工地深处,机器的轰鸣声回荡在山谷间——广西百色抽水蓄能电站下水库泄洪洞兼导流洞,于2026年4月18日实现顺利贯通。它的贯通,为确保实现库底导流、泄洪节点,后续主体大坝填筑施工奠定了坚实基础。

地质“变脸”:软岩现身遇难题

时间倒回2025年12月4日。

广西百色抽水蓄能电站,这个装机容量1200兆瓦的“超级充电宝”,正在桂西的莽莽群山中孕育。下水库泄洪洞兼导流洞,作为大坝施工的“生命线”和未来的泄洪通道,必须率先打通,按照设计,这条“Y”字型布置的隧洞穿越许多复杂岩层。

“设计上说进洞围岩类型与设计勘测是Ⅳ类,强风化砂岩与泥质粉砂岩互层,属软岩。但我们的地质预报显示,实际情况可能要糟糕得多。”何伟在技术交底会上,指着地质剖面图说。

果不其然,当挖掘机扒开进口处最后一层覆土,掌子面暴露出来的不是设计中预估的岩体,而是一片呈黄灰色、用手一抠就能掉渣的极软岩,局部甚至呈现土质状。

“这是Ⅴ类围岩,比设计足足差了一级!”何伟蹲在掌子面前,用手捏碎一块掉落的岩屑,转头对项目经理侯炼说,“这玩意儿就跟豆腐渣似的,自稳时间几乎为零。如果不控制好,还没等我们支护,顶拱就得塌下来。”

这无疑是当头一棒。Ⅴ类围岩,意味着岩石破碎、呈松散结构,在工程界素有“见水成泥、遇风成粉”的恶名。按照规范,在这种地质条件下打洞,无异于是在豆腐里插筷子。

面对Ⅴ类围岩的“突袭”,“所有工序调整!”项目经理侯炼当即拍板,“既然老天爷不按常理出牌,我们就得换打法。进口段改为‘管超前、严注浆、短进尺、强支护、勤量测’五原则,进尺控制在1米以内,钢拱架间距从设计的0.75米加密到0.6米。立刻执行!”

“短进尺、强支护”:同脆弱软岩竞速

2026年4月5日,现场没有了常规隧洞施工那种大刀阔斧的豪迈,取而代之的是谨慎。操作手紧盯着扒渣机的铲斗,一点一点地将掌子面松动的岩体扒下来。

“轰隆隆……”扒渣机的履带碾压着碎石,在狭小的洞室内发出沉闷的回响。

“慢点,再慢点!注意左边的岩层,别把拱脚掏空了!”安全员龚晟手持强光手电,紧盯着顶拱,生怕一丝扰动引发掉块。

由于围岩极差,爆破参数被一再优化。采用弱爆破甚至机械开挖配合的方式,每循环进尺严格控制在1米以内。钻孔、装药、爆破、通风……每一个环节都像在拆弹。

出渣完毕后,真正的硬仗才刚刚开始——支护。按照Ⅴ类围岩的加强支护方案,钢拱架间距必须加密到0.6米一榀。这意味着,每掘进1米,就要架设近2榀钢拱架。

“一、二、三,起!”工人们喊着号子,几人合力将一榀工字钢拱架抬到安装位置。洞内潮湿闷热,每个人的工装都湿透了,紧紧贴在背上。

“连接板对上了没有?螺栓给我拧紧了!锁脚锚杆必须打到位,角度要往下扎,这是保命的东西!”安虎军一边指挥,一边用扳手挨个检查螺栓的扭矩。他知道,在Ⅴ类围岩里,钢拱架就是工人的“钢保护伞”,锁脚锚杆就是这把伞的“腿”,腿站不稳,伞就会倒。

锚杆施工同样面临着高难度挑战,进口段31.5米的土质围岩中,打孔如同钻进了棉花里。

“压力不够,注浆注不饱满!”安虎军急得满头大汗。在破碎围岩中,常规的注浆工艺往往会导致浆液顺着裂隙流失,无法有效包裹锚杆。

项目部立即组织攻关。他们调整了砂浆配比,加入了早强剂,并采用“多次注浆、低压慢灌”的工艺。最终,经过无损检测,这一批锚杆的合格率控制在了非常理想的高位水平。

“在这么差的围岩里,能把锚杆合格率做到这个程度,你们是下了真功夫的。”前来检查的监理工程师难得露出了赞许的神色。

侯炼笑着说:“这每一根锚杆我们都当作生命线来对待啊。”

检测的“停摆”:进度与质量的拉锯

短洞施工的悖论在于,171.3米长的洞段,用大型掘进机不划算,用人工效率低。项目部投入扒渣机——“这家伙灵活,能转身,但洞窄空间小,一出故障整个掌子面就得停。”安虎军抹了把汗。

如果说地质条件是“天灾”,那么在施工过程中遇到的一个管理难题,则堪称“人祸”——锚杆无损检测。

为了保证工程质量,每施工完一批锚杆,都必须进行无损检测,以验证锚杆的长度、注浆饱满度是否达标。这本是好事,但在实际操作中却成了进度的一大“卡脖子”环节——每次检测需停掉整洞作业。

锚杆无损检测对声波环境要求极高,洞内任何机械振动、出渣噪声都会干扰检测结果。因此,检测单位进场后,要求洞内必须“静默”——所有施工必须停止。

“洞里回声大,检测仪器得安静,钻孔、扒渣都得停。一个断面测下来,至少耗一个班。”技术员翻着记录本,“我们试过很多办法,比如想搞搭接作业,这边打钻那边检测?不行,震动太大。想错开作业?洞子就这么大,断面只有5.2米宽,扒渣机和检测仪器根本错不开身。”

这让项目部陷入了两难:不检,质量安全无保证;检,进度压力如山。

“检测是红线,不能省。但要把工序掰碎了排——爆破后先喷3cm砼保面,再打锚杆,检测穿插在出渣间隙。宁可慢,不许乱。”经过多次协调,最终虽然没能完全实现平行作业,但通过提前24小时预约、检测人员常驻现场的方式,将停工影响控制在了最小范围。然而,每米隧洞的工期成本,依然因此被拉高了不少。“既然没法绕开,我们就得学会适应。检测停了,我们就组织工人学习规范、保养设备,把‘被动停工’变成‘主动蓄力’。”项目经理侯炼在周例会上说道。

旱季“窗口”:天时与人和的合力

值得庆幸的是,从2025年12月4日开工,到2026年4月18日贯通,这171天恰好避开了百色地区漫长的雨季。

百色的雨季通常在5月之后,那时道路泥泞,对于洞外运输和洞口边坡稳定将是巨大考验,而施工时段正是当地的旱季。

“这四个月,百色基本没下过大雨,也没刮过大风。”马彬彬说,“要是赶上雨季,洞口进水、洞内积水,排水就要占去大量时间。老天爷帮了忙。”

“要是赶上暴雨,洞内渗水激增,这Ⅴ类围岩根本扛不住。”龚俊站在洞口,望着晴朗的天空,“没有暴雨冲毁施工便道,没有大风影响高空作业,我们的自卸车每天24小时不间断地往返于道路和砂石加工系统之间,2.2到2.4公里的运距,跑得顺顺当当。”

尽管天气给力,但洞内的挑战从未减少。在交叉口部位,导流洞与泄洪洞交汇,应力集中,岩层产状平缓,极易发生拱顶失稳。

“这里就像房子的十字梁,受力最复杂。”测量员指着监测数据说,“我们在这里进行了加强支护,锚杆加长、加密,确保万无一失。”

2026年4月18日,泄洪洞兼导流洞全线贯通。建设者们在洞口拍了一张合影。照片里,大家脸上糊着灰,衣服上沾着泥,但眼睛里有光。

这条隧洞的贯通,意味着什么?

对百色抽蓄工程建设而言,泄洪洞兼导流洞是下水库的关键泄水通道,承担着施工期导流和永久泄洪的双重任务。它的贯通,为后续大坝施工创造了条件——导流洞启用后,下水库河床可以干地施工,大坝填筑将全面展开。

对建设者而言,这是一场“短兵相接”的胜利。171.3米,在隧洞工程中不算长,但每一米都充满了不确定性。地质条件与设计不符,就现场调整方案;设备投入大,就精打细算但该花就花;检测影响工期,就提前准备压缩时间;围岩自稳差,就一米一米地啃、一架一架地撑。

“隧洞施工,说到底就是跟地质斗、跟自己斗。”安虎军站在洞口,看着贯通后平整的岩面说,“地质不好,我们就用‘笨办法’——管超前、严注浆、短进尺、强支护、勤量测。笨办法最管用。”

“贯通只是第一步。”项目经理侯炼说,“后面的活还多着呢,衬砌混凝土、灌浆、金属结构安装,每一道工序都不能马虎。”

山不语藏锋,洞有声铸魂。这条嵌在岩层深处的泄洪洞兼导流洞,以沉默镌刻奋进足迹,用坚守见证时代担当,更铭记着一群八局人,以匠心破万难、以实干践初心,在群山褶皱里,凿出了不平凡奇迹,让奋斗的回响,随流水奔涌不息。 


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